疫情反複沖擊,紡織行業深受其害。然而,從5月9日的甯紡集團經營彙報會上獲悉,該集團棉織分(fēn)公司前4個月卻實現了産銷兩旺。他們成功的“法寶”是什麽?日前,筆者進行了實地采訪。
布機擋車(chē)工(gōng)正在精心操作
棉織分(fēn)公司車(chē)間内布浪翻滾,一(yī)派繁忙。“這樣的場景來之不易啊!”常務副經理胡立朝頗有感慨地說,前幾年,90%以上的訂單要靠集團上遊企業,生(shēng)産很不飽滿,也沒有拳頭産品。去(qù)年上半年,他們開(kāi)始開(kāi)發客戶,那段時間,經理陳素娟和他跑遍了石家莊、藁城、深澤、河南(nán)、山西等印染企業,并積極參加柯橋等地的展會,内衣、口袋布、帽子布……生(shēng)怕漏掉一(yī)個客戶。就這樣,發展了十幾家客戶,解決了“溫飽”問題。 吃飽還要吃好。副經理郭占強介紹,去(qù)年11月,集團充實了棉織業務力量。他們按照集團“産品高端化”的要求,以特殊纖維、功能性面料客戶爲方向,與多家國内一(yī)流染廠展開(kāi)合作。現在,生(shēng)産品種由120多個聚焦到二三十個,高附加值産品占比已達70%以上,平均每米接單價格翻了一(yī)番。棉織業務部副經理孫青說,他們通過“走出去(qù)”和比質比價,淘汰了6-8家劣質棉紗供應商(shāng),織機下(xià)機一(yī)等品率提高了13%左右。 幹成事,離(lí)不了拼搏精神。陳素娟說,他們從來不吝啬付出,跑客戶淩晨出發、半夜回家是家常便飯。去(qù)年7月,得知(zhī)浙江某地有一(yī)家客戶需要一(yī)款防靜電(diàn)坯布,她和胡立朝連忙趕了過去(qù),幾經周折,才争得3萬米訂單。去(qù)年12月,她和副經理郭占強參加青島展會,得知(zhī)重慶一(yī)家特殊工(gōng)裝客戶坯布需求量很大(dà),價格也不錯,就連夜趕了過去(qù),争到了試單機會。爲買到這種棉紗,也爲了不爽約,他們冒着大(dà)雪,驅車(chē)6小(xiǎo)時到山東求購,廠家感動地說,你們這樣拼,沒有幹不成的事,一(yī)定敞開(kāi)供應。試單的時候,她帶領管理、技術團隊日夜盯在車(chē)間,産品很快得到客戶确認。爲滿足客戶需求,今年春節,他們主動放(fàng)棄休息,在機台過年,客戶十分(fēn)感動,返單量越來越大(dà)。
織造車(chē)間一(yī)角
新上的高速絡筒機
在車(chē)間北(běi)頭,筆者看到,新添了不少布機。胡立朝介紹,這是新上的多臂高速噴氣織機,共48台。他說,去(qù)年集團對棉織裝備進行了大(dà)規模提升改造,淘汰了劍杆織機,新上了這些設備。較之劍杆織機,單台效率提升3.75倍,整體(tǐ)産量提高了91%;較之原有織機,效率提高了六分(fēn)之一(yī),萬米節電(diàn)約17%,噪音降低8%,且能适應提花、格子布等複雜(zá)織物(wù)生(shēng)産。新上了地吸風系統,消除了織造車(chē)間的飛絨飛花現象。新上了一(yī)台高速絡筒機,車(chē)速提高了30%以上,紗坨成型更好,能适應小(xiǎo)批量生(shēng)産要求,還減少用工(gōng)50%。實驗室新上一(yī)台烏斯特條幹檢測儀,不僅實現了棉紗全方位精細化、數字化指标測試,還可以模拟紗線織布後的狀态圖,更直觀的預測布面效果;增添紗線耐磨儀、毛羽測試儀等設備各一(yī)台,爲多角度檢測織軸漿軸質量提供了數據支持。今年5月,集團又(yòu)淘汰了16台低效能噴氣織機,新購的16台高速凸輪噴氣織機已經到廠,馬上開(kāi)始安裝。
實驗室新上的烏斯特條幹檢測儀
硬件過硬了,“軟件”也不能軟。陳素娟說,“聚焦市場、堅守品質、精細管理、創新突破”是集團的經營方針,更是他們不變的追求。在管理上,他們不放(fàng)過每個漏掉效益的環節。通過嚴細管理,尾紗下(xià)降了60%多,每年減少損失80萬元;廢邊平均長度由7厘米降至5厘米,每米降低成本0.1元;通過測試,提高布機轉速44%,月産由80萬米提高到155萬米,減少用工(gōng)90人;庫存由120萬米減至60萬米以下(xià),減少資(zī)金占用1000萬元。分(fēn)公司還在用人上大(dà)做文章,通過減員(yuán)增效,員(yuán)工(gōng)平均年齡下(xià)降2.5歲,其中(zhōng)班組長以上管理人員(yuán)平均年齡下(xià)降2.4歲,提拔7名年輕人才到班組長以上管理崗位,開(kāi)展了建言獻策活動,等等。技術創新方面,通過改進工(gōng)藝,緯密做到了分(fēn)機型精準控制,年減少棉紗消耗100萬元;通過精準上漿,年節省40多萬元…… “衆人劃槳開(kāi)大(dà)船。”通過共同努力,去(qù)年,該分(fēn)公司銷售收入首次突破億元大(dà)關,今年前四個月銷售收入又(yòu)同比增長112%。現在,分(fēn)公司訂單滿了,設備新了,成本降了,效益增了,與此同時,員(yuán)工(gōng)平均工(gōng)資(zī)也增長了17%。大(dà)家普遍覺得有奔頭了,因而大(dà)局意識強了,工(gōng)作熱情高了。準備車(chē)間主任孔慧苗說,有一(yī)次,某合同急等交貨,上前夜的職工(gōng)主動要求加班,一(yī)直幹到了淩晨6點多。 “提升沒有終點,前進沒有止境。棉織人個個上滿了發條,正在向全年銷售收入和利稅雙翻番的新目标全力沖刺!”采訪的最後,陳素娟信心十足地說。